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La refinería cumple con el límite de permisos de H2S y ahorra más de 400 000 USD en costos anuales de tratamiento con la tecnología exclusiva del tesoro de ChemTreat

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Antecedentes

Una refinería en el Medio Oeste opera un sistema de gas de combustión directa sin una unidad de recuperación.

Históricamente, estos depuradores basados en triazina MEA atomizaron al vapor en la línea de antorcha para cumplir con el límite promedio móvil de tres horas de 162 ppm de sulfuro de hidrógeno (H2S). Este no solo fue un tratamiento costoso, sino que no logró que el sistema cumpliera en ocasiones durante las alteraciones operativas con altos picos de H2S.

Con el objetivo de reducir costos y mantener un cumplimiento confiable, la instalación decidió asociarse con el experimentado equipo de refinación de ChemTreat para encontrar una solución alternativa.

Solución

ChemTreat recomendó un nuevo enfoque pendiente de patente para ayudar a mejorar el rendimiento y reducir los costos. Se instaló un sistema de inyección personalizado para permitir la atomización de CT9156 de química sin nitrógeno de propiedad exclusiva de ChemTreat en la línea de antorcha sin vapor.

Con una atomización adecuada, esta química funciona con un requisito de dosis subestequiométrica más bajo en comparación con la triazina, lo que reduce en gran medida los costos del tratamiento.

CT9156 funciona convirtiendo el H2S en compuestos no reversibles solubles en agua mediante el uso de un catalizador para acelerar las reacciones posteriores. En ensayos comparativos, CT9156 ha mostrado consistentemente un tiempo de reacción más rápido que la triazina.

Al eliminar MEA y aminas de la química del tratamiento, CT9156 no contribuye con subproductos de reacción que puedan inhibir el rendimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales. Esto también reduce los problemas de sal y corrosión del proceso cuando el gas residual de la antorcha se envía al sistema de aceite residual o cuando el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales se reutiliza en otros procesos de la planta.

Resultados

Después de aplicar este tratamiento patentado, la refinería vio inmediatamente que las concentraciones de H2S a la exacerbación cayeron muy por debajo del límite de cumplimiento del permiso durante múltiples episodios de alteración.

La instalación ha reducido adicionalmente las preocupaciones de corrosión en el sistema de antorcha, y los niveles de nitrógeno en la entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales han disminuido.

Después del éxito del ensayo, la refinería planea implementar este nuevo sistema de inyección de atomización en dos lugares de exacerbación adicionales, logrando ahorros potenciales de más de $400,000 en costos anuales de tratamientos para el H2S.

Resultados iniciales del ensayo que muestran una reducción inmediata en los niveles de H2S, manteniendo el promedio móvil de tres horas por debajo del límite de cumplimiento de 162 ppm.

Períodos adicionales de tratamiento que verifican reducciones inmediatas en los niveles de H2S por debajo de los niveles permitidos durante tasas de gas de combustión significativamente elevadas.

Descargar el estudio de caso

Los resultados se brindan solo a modo de ejemplo. Se garantizan de acuerdo a cada situación. Los resultados reales pueden variar.

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